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山西炼钢厂烧结机机尾电除尘器改造流程

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商品信息

 早期钢厂烧结机机尾大多采用电除尘器,电除尘器虽然具有运行维护费用低等优点但难以捕集细微颗粒物受电除尘器技术特性的限制烧结机机尾采用电除尘器的除尘方式已经不能满足国家“新的排放标准”的要求。为实现烧结机机尾除尘器达标排放改善厂区空气质量,就必须对烧结机机尾电除尘器进行改造,目前电袋复合除尘器运行稳定,能够满足新的排放要求。

一、烧结机尾烟气性质

1烧结机尾平均烟气温度80-150经带式冷却机等吸尘点混风后温度一般在80-120波动范围不大。

2烟气湿度小含水率约3%~5%

3粉尘含铁量和烧结矿的含铁量相近Fe50%以上CaO10%左右、SO210%以下其余为少量Mg0

4粉尘比电阻10°~10Ω.cm

5具有颗粒粗、磨琢性强等特点

二、烧结机尾扬尘特点

烧结机尾扬尘主要在烧结机尾倒料箱、带()式冷却机及成品矿转运皮带等位置主要表现为

1、烟尘阵发性。每当烧结机台车向下翻动倒料时都会产生大量的阵发性烟尘。

2电晕闭塞。烧结机尾烟气含尘浓度比较大电除尘器经常出现电晕闭塞(即高电压、低电流)现象严重时还出现运行电流为0”的情况。

3芒刺结球。由于粉尘的浓度大且不稳定烟气温度高再加上粉尘理化性质的寺殊性常会出现结球现象

三、电除尘器改为电袋除尘器改造内容

根据现场条件,对除尘器的改造主要涉及内容如下。

1、保留原电除尘器****、二电场,进出口喇叭。

2、拆除原有静电除尘器第三、四电场内部极板极线、上部顶盖及阴阳极振打系统,只保留静电除尘器外部壳体(保温)及下部灰斗和输卸灰系统。

3、在原静电除尘器壳体三、四电场内部增设布袋除尘器的结构,在原静电除尘器顶部新增设花板、上箱体、喷吹系统等结构,压缩空气系统、净气烟道等布袋区设备。

4、电除尘本体设备进行检查并加固修补。

5、对电场进行检修、优化,在电场前增加预荷电装置,更换损坏的极板、极线和振打装置及电气设施等,更换全部气流分布板。

6、原电除尘器一、二电场电气利旧,增加布袋区域控制部分。

7、引风系统的改造。

四、采用的关键技术及改造效果

    1烧结机机尾配置电除尘器通常粉尘外排质量浓度可达100mg/m3但要达到30mg/m3以下因超细粉尘难以捕集理论上难以达到实际运行中还没有成功案例。通过升级改造除尘器外粉尘排放质量浓度20mg/m3

   2采用常规布袋除尘由于机尾产生的粉尘为晶体状琢磨性粉尘。现进入除尘器的粉尘粒径约有3mm对滤袋磨损严重破损后烟囟外排超标布袋约2~3月更换一次更换频繁。通过如下技术措施:滤袋采用50%PFS+50%PTFE混合滤料在迎尘面混编超细纤维表面进行防油、防水、抗氧化处理密度为600g/m2

    3机尾电除尘改造采用新型电袋复合除尘器阻力损失较低电袋最少是常规布袋除尘器清灰周环境保护部钢铁烧结、球团大气污染物排放标准GB期的2可以减小空压机的功率同时延长布袋的使用寿命能减少职工换袋的劳动强度;电袋过滤风速小于1.2m/min;保证滤袋使用寿命大于2a

4由于是原有除尘系统升级改造尽可能不影响生产利用主体设备定修时间进行整改

改造实施后烧结机机尾粉尘排放浓度明显降低经环境监测站监测粉尘浓度由改造前大于100mg/m3降低到16-18mg/m3年可减排粉尘超过300t具有显著的环境效益

 

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供应商档案

泊头市利仁环保设备有限公司
会员类型: 星级
所在地区: 河北
企业认证: 认证商家
主营产品: 布袋除尘设备,单机除尘设备,脉冲除尘设备,锅炉除尘设备,不锈钢除尘设备 展开全部
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