锰渣煅烧烟气脱硫制备硫酸锰/电解锰中试报告
中试背景
1、电解锰渣废弃物可作为水泥调凝剂进行资源化利用
2、电解锰渣煅烧烟气中产生的SO2需处理。
3、验证国家烟气脱硫工程技术研究中心提出的“化锰矿脱硫+炭催化深度脱硫”“深度浸锰”脱硫浸锰新工艺
中试目标
1、开展氧化锰矿烟气脱硫实验,使烟气经过脱硫吸收塔后的SO2浓度1000ppm
2、采用阳极液配浆,脱硫吸收塔排出浆液的锰浸出率85%,经过二次浸锰后,锰浸出率93%
3、脱硫浸出液经过净化后满足电解要求,浸出液电解金属锰能够达到国家电解锰的质量要求
中试工作内容
一、氧化锰矿浆烟气脱硫
(1)开展了不同烟气SO2浓度的脱硫浸锰试验。通过对不同SO2浓度的脱硫浸锰试验,建立了不同SO2浓度下的脱硫和浸锰的对应关系,为确定吸收塔的数量打下了基础。
(2)以液相流动方向模拟不同吸收塔的脱硫及锰浸出效果,验证工艺的可行性。
(3)在验证工艺实验基础上,进行连续进浆液的脱硫分级试验,考察系统在连续进料的情况下脱硫与浸锰的关系。
二、深度浸锰与连二硫酸锰的消除试验
调节脱硫后浆液的酸度和温度,进行深度浸锰试验,同时研究连二硫酸锰的消除。
三、浸出液净化与电解试验
(1)按锰厂现行的净化步骤及要求对脱硫浆液进行净化,净化后浸出液的各项指标达到锰厂电解浸出液的要求。
(2)按锰厂现行的电解工艺对脱硫浸出液进行电解,考察脱硫浸出液的电解金属锰情况。
脱硫中试小结
1、用阳极液和南非锰矿制成的浆液进行脱硫,通过5级脱硫塔的连续吸收,能够达到脱硫塔出口烟气SO2浓度低于1000ppm的要求
2、通过5级脱硫,浸出液中锰离子浓度能够满足电解锰的浓度要求,脱硫工序的锰浸出率可以达到93%
3、连二硫酸锰的消除试验
浸出液中连二硫酸锰的浓度为1.92g/L,低于连二硫酸锰含量在5g/L以下的电解锰要求如在工业过程的温度和pH状况下操作,连二硫酸锰的浓度将会更低。
结论
1、采用阳极液和南非锰矿制成的浆液进行脱硫,通过5级脱硫塔的吸收,吸收液净化后制电解锰的工艺总体是可行的:
2、用阳极液和南非锰矿制成的浆液进行脱硫,通过5级脱硫塔的吸收,能够实现脱硫塔出口SO2浓度低于1000ppm的要求,再通过后续炭塔催化脱硫,出口烟气的SO2浓度能够达到100mg/m3的要求。
3、通过深度浸锰,浸出液的锰离子浓度50g/L,渣中的总Mn浸出率可达93%。将残渣送入该厂的强酸浸出系统,可以满足渣中锰含量低于3%以下。
4、脱硫后的浆液中连二硫酸锰含量在2g/L以下,低于5g/L的电解锰电解液的控制标准。
5、脱硫浸出液通过改进净化方法,净化后的电解中性液能很好的电解出金属锰,电解锰品质能够达到国家标准要求
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